截至7月1日,大慶石化化工運(yùn)行二部合成氣裝置已連續(xù)運(yùn)行315天,打破長(zhǎng)周期運(yùn)行紀(jì)錄。該裝置為國(guó)內(nèi)首套以裂解焦油為原料的合成氣裝置,它的平穩(wěn)運(yùn)行保證了丁辛醇裝置的創(chuàng)效能力。目前,大慶石化每日生產(chǎn)丁醇產(chǎn)品233噸左右、辛醇產(chǎn)品385噸左右,日均創(chuàng)效140余萬(wàn)元。
大慶石化積極固化“大平穩(wěn)出大效益”的理念,全力抓好生產(chǎn)管控和設(shè)備保障,以精細(xì)生產(chǎn)操作保障裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,以細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芸卮胧┲纹髽I(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
合成氣裝置為丁辛醇裝置提供原料。為保證高效產(chǎn)品的高負(fù)荷穩(wěn)定生產(chǎn),大慶石化針對(duì)影響合成氣裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵因素——?dú)饣癄t燒嘴、原料焦油開(kāi)展攻關(guān),成效顯著。
工藝燒嘴Z-1201是氣化爐的核心設(shè)備,為氣化爐提供反應(yīng)原料通道。為延長(zhǎng)燒嘴的使用壽命,大慶石化成立技術(shù)攻關(guān)小組,在燒嘴運(yùn)行過(guò)程中,及時(shí)跟進(jìn)分析、研判數(shù)據(jù),針對(duì)檢測(cè)情況及運(yùn)行狀況召開(kāi)專題會(huì)進(jìn)行總結(jié)分析。同時(shí),與制造廠家溝通,對(duì)舊燒嘴材質(zhì)進(jìn)行“升級(jí)”改造。技術(shù)人員控制調(diào)整參數(shù)范圍,加強(qiáng)日常巡檢與維護(hù),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理隱患問(wèn)題。
針對(duì)原料油泵液壓油高溫易變質(zhì)的問(wèn)題,技術(shù)人員每天對(duì)原料油泵和工藝水泵進(jìn)行測(cè)溫、測(cè)振,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障。入夏以來(lái),氣缸出口溫度升高,管理人員編制了應(yīng)對(duì)氣缸出口溫度高的應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)對(duì)循環(huán)水流量和壓力的特護(hù)檢查。
為延長(zhǎng)工藝燒嘴在高溫、高壓及強(qiáng)烈腐蝕燒蝕工作環(huán)境下的使用壽命,大慶石化在燒嘴頭部表面噴涂超音速火焰碳航天耐高溫?zé)嵴喜牧。該材料可有效降低工藝燒嘴頭部材料的損壞速度。
在針對(duì)焦油的攻關(guān)過(guò)程中,乙烯一部加密輸轉(zhuǎn)聯(lián)合裝置區(qū)的焦油儲(chǔ)罐分析頻次,方便化工運(yùn)行二部跟蹤了解焦油組分變化,及時(shí)對(duì)燒嘴各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。同時(shí),加密對(duì)焦油收料罐的化驗(yàn)分析頻次,根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)作出調(diào)整。
乙烯二部科學(xué)調(diào)整輕、重燃料油采出配比,優(yōu)化減黏塔操作,嚴(yán)格監(jiān)控焦油產(chǎn)品冷卻器急冷水側(cè)閥門開(kāi)度,每日進(jìn)行一次采樣化驗(yàn)分析,綜合判斷焦油黏度指標(biāo),確保產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。
作為國(guó)內(nèi)首套以裂解焦油為原料生產(chǎn)合成氣的裝置,在毫無(wú)可借鑒經(jīng)驗(yàn)的前提下,大慶石化從運(yùn)行問(wèn)題研判、產(chǎn)品原料把控、過(guò)程隱患排查3個(gè)方面,交出保證國(guó)產(chǎn)化燒嘴長(zhǎng)周期運(yùn)行的優(yōu)異答卷。通過(guò)不懈努力,燒嘴的使用周期由最初的4個(gè)小時(shí),逐步提升到目前的315天。目前,裝置生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),長(zhǎng)周期運(yùn)行紀(jì)錄還在不斷被刷新。